首鋼京唐公司熱軋作業(yè)部迎難而上,通過不斷試驗、攻關及改進,千方百計滿足土耳其用戶高級別管線鋼個性化需求。
2014年年末,首鋼集團獲得了與蒂森、大宇公司聯(lián)合接單土耳其TANAP項目高級別管線鋼X70的合同。首鋼京唐公司在本次訂單中作為主要生產基地,總生產量計劃達到總訂單量的2/3。盡管對于首鋼京唐公司熱軋作業(yè)部來說,X70屬首次軋制,客戶要求很高,難度很大。但熱軋部迎難而上,進行了精心的準備。他們從加熱爐的狀態(tài)、粗精軋的設備工況、卷取機的助卷輥、弧形板的磨損情況開始,進行逐項細心檢查和確認,保證應具備的功能精度;根據工藝要求,制定了嚴格的生產補充文件。經過反復研究,熱軋部軋制成功率逐步提高,機時產量從最初的17卷,到時的22卷。
進入2015年,熱軋部攻關組深入總結經驗,強化設備管理,特別制訂了軋制40卷后停軋15分鐘的停機方案,同時,根據設備需求、工藝操作需要,制定了設備功能精度檢查表、過鋼通道工藝檢查表,利用停機時間對設備、過鋼通道進行確認,使X70管線鋼生產工藝及設備穩(wěn)定性大大提高,減少了設備異常導致的停機概率,極大地提高了生產效率。生產技術室品種負責人陳一,與工藝負責人王建功、陳彤等人主動承擔起了叩翹頭攻關、塔形控制等工藝研究工作。通過不斷摸索,調整除鱗時序、控制機架間冷卻水的開啟,有效地緩解了X70軋制過程中的叩翹頭情況,降低了事故發(fā)生風險;模型負責人馮玉濤,分廠負責人楊孝鶴、陳永平通過調整側噴、層冷水的控制時序,連續(xù)在現場盯崗,終于摸索出有效控制跑偏的控制方法,降低了堆鋼風險;分廠點檢負責人楊彥廣,根據X70的軋制特點,結合設備工況要求,帶領點檢工程師制定了各個區(qū)域的檢查項目表,利用停機時間展開的軋線關鍵設備的檢查工作,保證了設備的功能精度,降低了設備故障的發(fā)生。1月份,熱軋部軋制X70管線鋼的節(jié)奏已提高到每小時24卷,產品質量也得到土耳其監(jiān)理工程師的認可。
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